8月2日,不銹鋼連退線利用停機(jī)時(shí)間對(duì)最終刷洗段進(jìn)行了第三次整改實(shí)踐。

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最終刷洗段是連退線酸洗鈍化后表面清潔、清理的最后一道防線,是保證后續(xù)平板加工中鈦金、黑鈦等色板工段品質(zhì)問(wèn)題的重中之重,長(zhǎng)期以來(lái)最終刷洗段采用三段獨(dú)立噴淋,清洗水使用一次后直接排放進(jìn)入污水處理站,給水處理造成巨大工作壓力,片堿、石灰、絮凝劑等凈化水藥品用量居高不下。在此背景下,不銹鋼公司成立QC小組,對(duì)最終刷洗提出多種改進(jìn)方案,第一期改進(jìn)刷洗水沉淀、廢酸水回收,本次改進(jìn)因?yàn)樗⑾此疀](méi)有足夠的靜置時(shí)間,導(dǎo)致沉淀不徹底,給品質(zhì)帶來(lái)不利影響;第二期改進(jìn)在第一期的基礎(chǔ)上將酸濃度最高的最終廢水回收入罐,通過(guò)這個(gè)改進(jìn),單片堿用量單日減少20包;本次第三期改進(jìn),QC小組聽(tīng)取集團(tuán)公司張工意見(jiàn),將三段獨(dú)立噴淋改為三段循環(huán)噴淋,通過(guò)區(qū)分三段噴淋對(duì)不同水質(zhì)的要求,將第三段噴淋水階梯式的回收利用到第二第一段噴淋,以此減少噴淋水用量,達(dá)到減少?gòu)U水的目的,本次改進(jìn)的效果還將在下階段生產(chǎn)中驗(yàn)證。

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技術(shù)改造就是這樣一個(gè)不斷改進(jìn)不斷完善不斷進(jìn)步的過(guò)程,在過(guò)程中節(jié)約的是成本、鍛煉的是隊(duì)伍、提升的是能力、創(chuàng)造的是效益,技術(shù)改造永無(wú)止境!