7月6日,連退線電解柜改造完成,并通過生產(chǎn)實踐檢驗。

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電解段是連退線酸洗鈍化前破除氧化皮的重要工藝段,長久以來,電解柜都是通過電位器控制調(diào)速器調(diào)節(jié)電流實現(xiàn)整流,一方面調(diào)速器調(diào)節(jié)電流過大,超出電解工藝電流需要造成電能浪費,另一方面酸區(qū)工作環(huán)境高溫、高濕、多酸霧,容易造成調(diào)速器電路板元件腐蝕故障,造成電解段停運,更換一個調(diào)速器11000余元,既帶來高昂的維護成本,又因運行不穩(wěn)定造成嚴(yán)重的品質(zhì)問題。

在此背景下,不銹鋼公司電氣王建民帶領(lǐng)電工班陳世杰、張帆,通過多方驗證,在原有老舊電解柜的基礎(chǔ)上,采取控制器代替調(diào)速器,調(diào)整晶閘管開口角度的方法,調(diào)整電壓和電流比例,最終實現(xiàn)了穩(wěn)定電壓、控制電流、電解段正常運行的目的。

此項改進,使電解柜擺脫了昂貴的調(diào)速器制約,單個控制器節(jié)約成本9000元,另外,使電解電流降低1000A,保護晶閘管正常運行的同時,大大降低能源消耗。

2021年進入下半程,不銹鋼公司要將降本增效作為公司的重中之重,另辟蹊徑,創(chuàng)造效益。